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    2. 改造型五級預熱器窯結皮堵塞的控制

      2005-06-27 00:00
        我公司有三條邗江型五級旋風預熱器窯,窯規(guī)格為?準2.5m×40m,因臺產(chǎn)低、熱耗高,將其改為微增型預分解窯,主要改造內(nèi)容:擴大C1級與進出風管,改造窯尾上升煙道為管道型分解爐(不帶三次風管),更換各級鎖風閥和撒料板,改造窯頭、窯尾密封裝置。于2002年11月技改后投入調(diào)試和試生產(chǎn)階段,改后平均臺產(chǎn)13t/h,比改前提高49%;熱耗為4 243kJ/kg,比改前降低23%,企業(yè)取得較好的效益。自進入2003年12月至2004年4月期間,預熱器C5級進出口及窯尾煙室產(chǎn)生了高頻性堵塞故障,平均2.5天一次,每次需停機清理1~2h,甚至出現(xiàn)了一天兩次結皮現(xiàn)象,嚴重制約了窯的運轉率。經(jīng)多次停機冷爐后察看,在易堵塞的部位均有較厚的結皮物,且結皮堅硬不易清理。通過查找原因和分析,提出解決結皮的措施,自2004年下半年以來,預熱器結皮堵塞問題得到了基本控制。
      1 原因分析
      1.1 原燃料及結皮樣分析(表1、表2)
        從表1、表2中可看出,生料和煤灰中的有害成分都很低,從理論上講并不能導致結皮,而結皮中的有害成分K2O、Na2O、SO3卻較高,可以肯定,結皮料成分中R2O、SO3是通過循環(huán)富集的。有關資料表明,R2O、SO3等形成的化合物揮發(fā)性強,以氣相形式和窯尾廢氣一起在預熱器內(nèi)與生料換熱,揮發(fā)物冷凝在生料表面,逐漸積聚,形成結皮。而形成結皮的前提條件是:尾溫控制過高或操作變動大、原燃料喂料量及成分波動大,破壞了窯中R2O、SO3循環(huán)平衡過程,形成R2O、SO3異常揮發(fā),隨著SO3量的增多,最終造成S/R比失調(diào),在這種情況下,即使生料和煤灰中R2O、SO3并不超標,也會很容易產(chǎn)生結皮。

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      摘自《中國水泥》2005年 02月號

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