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    2. 新廣水泥6000t/d生產(chǎn)線調試總結

      2007-01-09 00:00
      筆者有幸參與了該生產(chǎn)線的調試工作,現(xiàn)將工廠概況及生產(chǎn)調試過程中發(fā)現(xiàn)問題作一總結,供同行參考。
       
      一、工廠概況
      為解決廣州市荔灣區(qū)西村一帶水泥廠粉塵擾民問題,舊廣水決定遷址華都區(qū),并于2003年4月2日,新廣州水泥廠各投資方在新址舉行了遷建工程奠基典禮。新廣州水泥廠位于花都區(qū)馬溪工業(yè)園內,由德國海德堡水泥集團、廣州越秀集團、廣州水泥股份有限公司共同投資,中材建設有限公司總承包。工程范圍包括新建一條日產(chǎn)6000噸熟料、年產(chǎn)230萬噸高標號水泥的生產(chǎn)線及附屬設施(包括礦山破碎及長皮帶輸送)。
       
      主機設備一覽表:

       

       

      設備名稱
      型號
      主要參數(shù)/能力
      破碎機
      單段雙轉子,LPC1020D22
      破碎粘土和石灰石的混合料1200t/h(dry)
      堆取料機
      堆:STKR27/1400
      ?。築RIDGE SCRAPE
      引進德國BEDESCHI
      :1400t/h
      取:520t/h(dry)
      原料立磨
      LM60.4
      引進德國LOESCHE GMBH
      520t/h(dry)
      主電機功率:5000Kw
      煤立磨
      LM 35.3
      引進德國DLOESCHE GMBH
      45t/h(dry)
      大布袋
      2×6 DPL 28×12/5.9
      引進REDECAM GROUP
      處理風量:1400000m3/h
      過濾風速:0.93m/s
      出口氣體含塵濃度:10mg/Nm3
      預熱器
      WTPRLNZ7950/5 Pc
      引進德國KHD
      雙系列5級
      分解爐:45m Ф5385, 2x15m Ф3735
      回轉窯
      Ф5.2х70m
      引進德國KHD
      能力:6000t/d
      斜度:3.5%
      轉速范圍:0.60~3.55r/min
      2檔支撐
      冷卻機
      HE9-1445R/1445R
      引進德國CP
      總冷卻面積:133.5m2
      冷卻機效率:74 %
       
      原料磨、煤磨均采用立磨系統(tǒng),立式輥磨集破碎、粉磨、烘干、選粉等工序于一體,流程簡單,便于布置。與同規(guī)模的管磨系統(tǒng)比較,其優(yōu)越性在于系統(tǒng)簡單,電耗低,設備重量輕,占地少,系統(tǒng)投資低,噪音小,烘干能力強,整個系統(tǒng)漏天布置,省去了廠房,降低了投資。
      篦冷機破碎機采用先進的輥式破,出篦冷機的熟料粒度在5~10mm;出篦冷機的廢氣經(jīng)過接力風機、熱交換器后,匯入窯尾的大布袋收塵器,降低了設備投資,減少了排塵點,同時采用高效率的布袋收塵器,粉塵排放濃度僅為17.25mg/Nm3左右,達到了歐洲先進水平。
       
      二、各系統(tǒng)調試與測試
       
      將各系統(tǒng)調試的操作參數(shù)、調試中出現(xiàn)的問題及解決方法做一簡單介紹,以饗讀者。
      1.       原料磨系統(tǒng)的調試
       
      a.原料磨主要操作控制參數(shù)
      喂料量
      480~560t/h
      為使設備不超負荷運轉,喂料量控制在540~550 t/h
      磨輥壓力
      90~115bar
       
      主電機電流
      280~320A
       
      選粉機轉速
      1380~1450rpm
      基本控制在1400rpm左右
      磨機進口壓力
      -7~-9 mbar
      可以通過循環(huán)風機入磨風管上閥門開度的PID自動調節(jié)來實現(xiàn),入磨負壓在-8mbar左右
      磨內壓差
      95~103mbar
       
      磨機進口溫度
      220℃左右
       
      磨機出口溫度
      90~105℃
       
      磨機振動
      8~12mm/s
       
       
      對立磨的操作,我們本著穩(wěn)定料層厚度、穩(wěn)定磨機振動、穩(wěn)定磨內壓差、穩(wěn)定產(chǎn)品細度的四穩(wěn)原則,通過調整喂料量、調整風量、調整選粉機轉速來實現(xiàn)高質、高產(chǎn)。
       
      b.出現(xiàn)的問題及解決措施
      臺時產(chǎn)量這樣高的單臺磨機在國內尚屬第一,在調試中也遇到了不少問題,列舉如下:
      故障點
      原因
      解決措施
      磨輥軸承
      由于廠家設計選型原因,磨輥軸承在運轉不到2個月的時間里,均存在不同程度的磨損,影響了生產(chǎn)
      廠家重新對磨輥軸承進行選型,更換初始磨輥軸承
      液壓系統(tǒng)
      運轉時間不長,檢查液壓缸內出現(xiàn)劃痕
      廠家更換液壓缸
      取料機
      由于石灰石和粘土的混合料休止角受水分的影響,取料機取料能力受限,導致混合料倉空,致使磨機開不起。
      在溫度32℃,物料休止角受水分的影響如下(附圖片):
      水分1.48%  混合料休止角37.4°
      水分2.16%  混合料休止角40.9°
      水分3.95%  混合料休止角82.2°
      1.在混合料質量合格的情況下,降低粘土的摻加量,減少礦山破碎時的噴水量;
      2.對料耙液壓系統(tǒng)進行改造:更換電機,提高電機功率,使料耙運行速度由現(xiàn)場實測的0.07m/s提高到0.146m/s;增加料耙機構液壓系統(tǒng)的冷卻裝置,避免油站長期連續(xù)工作時,油溫溫升過快,造成油站發(fā)熱,影響取料機正常工作
      成品細度
      在選粉機轉速最高的情況下,降低拉風,細度還是跑粗
      磨內風速高引起選粉機導風葉片角度變化,致使磨內系統(tǒng)紊亂,整個系統(tǒng)工況不穩(wěn)。適當調節(jié)喂料量、風量和選粉機轉速,使三者能夠相匹配。
      測試現(xiàn)場休止角照片如下:
             
      1 含水量為2.16%的休止角照片          2含水量為3.95%的休止角照片
       
      C.達標達產(chǎn)
      功夫不負有心人,經(jīng)過CBMI工程技術人員的不懈努力及廠家的配合,取料機和原料磨均已圓滿達到合同目標。
      子項
      合同目標
      實際指標
      取料機
      取料機能力:干基520t/h,
      取料機能力:干基559.21t/h
      原料磨系統(tǒng)
      能力:干基520t/h
      電耗:19kwh/t
      出磨生料細度:R80um≤13.34%
      出磨生料水分:≤0.5%
      能力:干基527.50t/h
      電耗:19.57kwh/t, 符合合同要求
      出磨生料細度:R80um≤13.31%
      出磨生料水分:≤0.1%
       
       
      在生產(chǎn)中,我們發(fā)現(xiàn):相同的研磨壓力下,磨機的電耗隨磨機出口溫度的變化而明顯變化。當磨機出口溫度在96~105℃時,磨機主電機功率穩(wěn)定在4400~4800kw之間,不會出現(xiàn)5000kw的高報值,電耗較低,但是磨機吐渣明顯加大,吐渣在150~200t/h,循環(huán)斗提機的電流在45A左右,有時還會出現(xiàn)循環(huán)斗提機被堵的現(xiàn)象;當磨機出口溫度在88~95℃時,磨機主電機功率穩(wěn)定在4900~5000kw之間,時時出現(xiàn)5000kw的高報值,電耗明顯增加,但是磨機吐渣很小,基本在8~50t/h,循環(huán)斗提機的電流在30A以下。
      從性能測試的最終結果我們可以看出:采用立磨系統(tǒng),電耗遠遠低于管磨系統(tǒng),真正實現(xiàn)水泥生產(chǎn)企業(yè)追求的“優(yōu)質、高產(chǎn)、低消耗”,實現(xiàn)水泥行業(yè)節(jié)能、節(jié)地,真正實現(xiàn)了國家對建材行業(yè)的要求,建設節(jié)約型社會。
       
       
      2.      煤磨系統(tǒng)的調試
      a.煤磨主要操作控制參數(shù)
      參數(shù)
      煙煤
      無煙煤
      備注
      磨機產(chǎn)量(t/h)
      46~50
      39~57
      堆焊初期,磨無煙煤能夠達到60t/h
      磨輥壓力(bar)
      60左右
      55~70
       
      主電機功率(kw)
      600左右
      700~830
       
      選粉機轉速(rpm)
      510~520
      460~500
       
      磨機入口壓力(mbar)
      -5左右
      -5~-1
      外排比較多,磨機進口負壓比較小
      磨機入口溫度(℃)
      190~210
      230~250
      磨無煙煤時,萊歇專家要求控制在此范圍
      磨內壓差(mbar)
      63~68
      76~90
       
      磨機出口溫度(℃)
      80~90
      85~93
      可以通過磨內噴水PID自動調節(jié)來實現(xiàn)
      磨機振動(mm/s)
      4~7
      8~10
       
       
       
      b.煤磨目前存在最大的問題:對煙煤適應,對無煙煤不太適應。
      初次磨制無煙煤時,磨機功率明顯下降,磨內壓差顯著上升,磨振比較小,開磨沒有多長時間就要停磨,將磨內物料甩空,即使降低選粉機轉速,加大拉風,但無煙煤產(chǎn)量依然很低。給人的感覺就是磨輥根本沒有觸到磨盤上的無煙煤,無煙煤便被摔掉,可能無煙煤較煙煤滑,輥煤之間摩擦力小的緣故。
      針對這一難題,萊歇專家提出:加高擋料環(huán)。但加高擋料環(huán)之后,磨制煙煤的效果也比較差,加高部分被迫割掉。最后按照萊歇專家要求用高鉻焊條對磨盤進行堆焊8mm。
      堆焊初期磨制無煙煤或煙煤和無煙煤的混合煤時,磨機功率明顯上升,磨內壓差高達90mbar,磨機振動大,基本在8~10mm/s。磨機產(chǎn)量比磨煙煤時產(chǎn)量還高,基本55~60t/h,細度R80um≤2%。但好景不長,持續(xù)一個星期左右,磨況還是會惡化,表現(xiàn)出明顯的不適應。
      目前,煤磨磨煙煤無任何異議,產(chǎn)量、質量均合格。對于無煙煤,CBMI、GCPN、LOESCHE三方也已達成共識:對磨盤進行徹底改造?,F(xiàn)在GCPN磨煙煤,保證大窯7000t/d的產(chǎn)量,以應對10月到次年5月的黃金銷售時節(jié)。
       
       
      3.      燒成系統(tǒng)的調試
      a.燒成系統(tǒng)主要操作控制參數(shù)
      l         窯尾煙室溫度:基本在950~1050℃,尾溫過高,容易引起窯尾煙室及上升管結皮。
      l         分解爐溫度:此溫度表征爐內燃燒及分解情況,一般控制在855~865℃。通過窯尾喂煤量的PID自動調節(jié)來實現(xiàn)。出爐氣溫過高,引起爐后系統(tǒng)物料過熱結皮的幾率大。
      l         C1旋風筒出口氣體溫度:一般在320~350℃,減料煅燒時溫度會超過350℃。
      l         窯尾煙室及預熱器出口氣體成分:煙室O2含量控制在2~4%,C1旋風筒出口O2含量在1.5~2.5%。
      l         預熱器系統(tǒng)的負壓:預熱器各部位的負壓,表明了各部位的阻力。一般情況下,當錐體負壓增大時,表明旋風筒錐體堵料,要通知現(xiàn)場及時檢查。
      l         窯頭及窯尾負壓:窯尾及窯頭負壓反映二次風入窯及窯內流體阻力的大小。正常生產(chǎn)時,窯頭負壓在-0.8~-0.6,通過接力風機進口閥門開度的PID調節(jié)來實現(xiàn)。
      l         窯速、生料喂料量及喂煤量:
      單列喂料量(t/h)
      窯速(rpm)
      頭煤(t/h)
      尾煤(t/h)
      200
      3.0~3.2
      12~13
      15~18
       
      高溫風機轉速基本上控制在80%。
      l         三次風溫、二次風溫:二次風溫控制在1000~1200℃,三次風溫控制在800~1000℃。三次風溫高,物料粘性大,易造成沉降室堵料。當然沉降室堵料跟配料也有一定關系。
      l         篦冷機的篦床壓力及篦速:一段篦床壓力在40mbar,篦速8.5~9.0s/min; 二段篦床壓力在40~50mbar,篦速17.5~18 s/min。
      l         入窯分解率基本在90~96%。
      以上均為滿負荷時燒成系統(tǒng)操作參數(shù)。目前窯系統(tǒng)單列的喂料量已經(jīng)達到了225t/h,熟料產(chǎn)量超過7000t/d。
       
      b.達標達產(chǎn)
      子項
      合同目標
      實際指標
      燒成系統(tǒng)
      能力:≥6000t/d
      電耗:24.01kWh/t
      熱耗:≤ 737 Kcal/kg 
      f-CaO:≤1.0%   占85%
             ≤1.5%   占15%
      出冷卻機熟料溫度:≤ 60℃
       
      能力:6683.36t/d
      電耗:26.19kWh/t
      熱耗:687.51 Kcal/kg
      f-CaO:≤1.0% 占  98.6%
             ≤1.5% 占  1.4%
      出冷卻機熟料溫度:42.15℃
      (測量時的環(huán)境溫度在23~28℃)
      熟料的三天強度為32.07MPa,28天強度為62.1 MPa,均以達到GCPN的內控質量指標。
       
      C.環(huán)保方面
      在最近一次的廣州市環(huán)保質檢部門檢測中,該燒成系統(tǒng)的NOx、Sox排放均達到水泥行業(yè)國家特級排放標準,粉塵排放濃度僅有17.25mg/Nm3,年排放量遠遠低于控制指標。粉塵、噪聲等各項檢測指標均已達到國家要求。
      窯尾煙氣監(jiān)測結果
      監(jiān)測
      項目
      監(jiān)測
      頻次
      廢氣量
      (m3/h)
      實測
      濃度
      (mg/m3)
      排放速率
      (kg/h)
      噸產(chǎn)品
      排放量
      (kg/t)
      達標
      情況
      標準限值
      1
      1861589
      171
      318
      0.05
      達標
      400 mg/m3
      1.2 kg/t
      第2次
      1860471
      168
      313
      0.05
      達標
      第3次
      1630502
      204
      333
      0.06
      達標
      平均值
      1784187
      181
      323
      0.05
      達標
      1
      1861589
      262
      488
      0.08
      達標
      800 mg/m3
      2.4 kg/t
      第2次
      1860471
      269
      500
      0.08
      達標
      第3次
      1630502
      263
      429
      0.07
      達標
      平均值
      1784187
      265
      472
      0.08
      達標
      1
      1861589
      0.18
      0.335
      0.00
      達標
      10 mg/m3
      0.03 g/t
      第2次
      1860471
      0.18
      0.335
      0.00
      達標
      第3次
      1630502
      0.27
      0.440
      0.00
      達標
      平均值
      1784187
      0.21
      0.375
      0.00
      達標
      1
      1562397
      178
      278
      0.05
      達標
      400 mg/m3
      1.2 kg/t
       
      第2次
      1610710
      172
      277
      0.05
      達標
      第3次
      1652714
      202
      334
      0.06
      達標
      平均值
      1608607
      184
      296
      0.05
      達標
      1
      1562397
      320
      500
      0.08
      達標
      800 mg/m3
      2.4 kg/t
       
      第2次
      1610710
      338
      544
      0.09
      達標
      第3次
      1652714
      330
      545
      0.09
      達標
      平均值
      1608607
      329
      530
      0.09
      達標
      1
      1562397
      0.27
      0.422
      0.00
      達標
      10 mg/m3
      0.03 g/t
       
      第2次
      1610710
      0.12
      0.193
      0.00
      達標
      第3次
      1652714
      0.17
      0.281
      0.00
      達標
      平均值
      1608607
      0.19
      0.300
      0.00
      達標
      ①驗收標準:廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中水泥廠大氣污染物最高允許排放限值(二類控制區(qū)第二時段限值)。
       
      4.      水泥磨系統(tǒng)的調試
      a.GCPN水泥磨各品種水泥物料配比及比表、細度情況見下表
      水泥品種
      熟料(%)
      石膏(%)
      石灰石(%)
      粉煤灰(%)
      比表(m2/kg)
      細度(R80um)
      PC32.5R
      86
      4
      0
      10
      330±10
      ≤4.0%
      86
      4
      10
      0
      PO32.5R
      88
      4
      3
      5
      330±10
       
      PO42.5R
      90
      4
      6
      0
      開:380±10
      閉:370±10
      2.0±1%
      相對其它水泥企業(yè)來說,GCPN的水泥質量很高。
      目前,磨制PC32.5R水泥時,閉路磨的產(chǎn)量已經(jīng)達到125t/h;磨制PⅡ52.5 水泥時,閉路磨的產(chǎn)量已經(jīng)達到100t/h,開路磨的產(chǎn)量也已達到88Tt/h.
      GCPN也曾試驗過摻加3%的窯灰來磨制PO42.5R水泥,但其試驗效果不甚理想:磨機臺時產(chǎn)量比較低。
       
      b.出現(xiàn)的問題及解決措施
      在生產(chǎn)中主要是磨機臺時產(chǎn)量提不上去,磨機電耗高。為此,CBMI、GCPN、合肥院三方協(xié)商做篩余曲線,調整研磨體的級配。11月21日下午5時開路磨開始生產(chǎn)PⅡ52.5水泥,配比:熟料90.0%,石膏4.0%,石灰石6.0%。運轉15小時之后急停磨機取樣做篩余曲線。一倉沿物料前進方向平均取了5個點,二倉沿物料前進方向從揚料板開始到磨尾取9個樣,具體數(shù)據(jù)如下:
      取樣點
      一倉
      二倉
      1
      2
      3
      4
      5
      揚料板
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      0.9mm篩余(%)
      32.0
      20.7
      11.8
      4.3
      2.0
      1.9
      1.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.2mm篩余(%)
      57.6
      50.2
      40.5
      26.9
      17.5
      13.7
      11.0
      1.9
      0.4
      0.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.0
      0.08mm篩余(%)
      80.0
      73.8
      67.5
      56.2
      45.7
      40.9
      37.1
      18.2
      7.8
      5.4
      3.1
      2.1
      2.1
      2.4
       
      篩析曲線如下:
      從磨內篩析數(shù)據(jù)來看,磨內的主要問題是糊磨,即二倉后半段鋼段和襯板表面都包上了一層料,從而降低了研磨效率。
      從篩析曲線上我們可發(fā)現(xiàn),二倉后幾個取樣點的0.08mm篩余值不再下降,即篩析曲線趨于水平。比表面積也不再增長。解決這個問題的最好辦法是加助磨劑或加入適當比例的粉煤灰,但性能測試期間,GCPN不允許加粉煤灰,更不允許加入助磨劑。
      此外,根據(jù)磨內篩析數(shù)據(jù)和對磨內情況的觀察,結合考慮平時的磨音大小,三方一致認為一倉破碎能力過剩,故減少一倉Φ90mm球4t,減少Φ80mm球6t,補充 Φ50mm球10t。根據(jù)磨機總產(chǎn)量和磨內測量的結果,初算二倉研磨體的消耗在3~4t,故用Φ10×10的段補足4t。
       
      c. 達標達產(chǎn)
      子項
      合同目標
      實際指標
      水泥磨系統(tǒng)
      能力:≥83t/h
      電耗:43.7kwh
      出磨水泥比表:360±5m2/kg
      入庫水泥溫度:≤ 70℃
      能力:≥88.41t/h
      電耗:45.52kwh
      出磨水泥比表:371m2/kg
      入庫水泥溫度:63.23℃
       
      d. 環(huán)保方面
      一提水泥磨,映入腦海最大的莫過于它的粉塵了,但CBMI在各輸送揚塵點均設立了高效率的布袋收塵器,現(xiàn)場實測煙塵濃度遠遠低于驗收標準要求?,F(xiàn)將水泥生產(chǎn)過程中磨機系統(tǒng)的大布袋收塵器出口處的粉塵檢測結果列于下表:
      固定污染源粉塵或煙塵監(jiān)測結果
      序號
      系統(tǒng)
      名稱
      項目
      監(jiān)測結果

      達標
      情況
      第一天
      第二天
      第一次
      第二次
      第三次
      第一次
      第二次
      第三次
      1
      水泥磨
      收塵器
      出口

      ---
      11.9
      8.4
      26.9
      19.2
      24.6
      18.2
      50
      達標



      ---
      153550
      154473
      150309
      151988
      152011
      152466
      ---
      ---


      ---
      1.827
      1.298
      4.043
      2.918
      3.739
      2.765
      ---
      ---
      2
      水泥磨
      收塵器
      出口
      濃度
      8.3
      12.1
      6.8
      21.1
      5.2
      7.9
      10.2
      50
      達標
      煙氣流量
      19120
      26037
      36100
      36874
      29211
      29333
      29446
      ---
      ---
      排放量
      0.159
      0.315
      0.245
      0.778
      0.152
      0.232
      0.313
      ---
      ---
      5. 包裝及發(fā)運
      包裝與發(fā)運系統(tǒng)運轉正常,每臺包裝機的能力達到110t/h,水泥汽車散裝機的能力已經(jīng)達到481t/h/臺,碼頭水泥裝船機的能力達到305t/h,滿足了GCPN 每天6000多噸的發(fā)貨量。
       
      三、結束語
      CBMI總承包的新廣州水泥廠遷建項目6000t/d熟料生產(chǎn)線在技術裝備、工藝水平及環(huán)保方面都走在了世界前列,符合21世紀水泥行業(yè)發(fā)展的方向,為水泥行業(yè)在節(jié)能、節(jié)地、節(jié)約資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等方面樹立了典范,更為CBMI進一步拓展國際市場奠定了堅實的基礎。
      相對于總承包項目生產(chǎn)調試工作,該項目順利完成留給我們的啟示是:掌握工藝和設備技術性能,不斷積累操作經(jīng)驗,提高預先發(fā)現(xiàn)問題的能力,做好項目建設。
       
                                                       
       
       
       

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