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    2. MPS3150立式磨吐渣原因及解決措施

      我公司2000t/d熟料干法回轉窯生產(chǎn)線,生料系統(tǒng)采用MPS3150立式磨,臺時產(chǎn)量150t/h,在運行過程中吐渣次數(shù)較多,影響產(chǎn)量,嚴重時導致停車。 
      1 吐渣原因

      1.1 工藝原因
        

      1)混合料倉物料離析嚴重
        當倉料位低時,大塊物料集中落下,物料研磨時間不夠,粗粉從出渣口溢出。
       

       2)系統(tǒng)漏風
        主要由于立磨本體密封不嚴和三道閥漏風,造成系統(tǒng)出磨溫度低,壓差過小。
        

      3)石灰石粒度過大
        要求石灰石入磨粒度≤80mm,而入堆場石灰石的粒度有時100~200mm之間的占30%左右,產(chǎn)生塊料。
       

      4)熱風管道積灰
        當熱風管道積灰超過2/3時,入磨溫度和壓力偏低,物料烘干不及時。
        

      5)操作不當
        操作時投料量過大,風門調整不及時,導致風溫、風壓與投料量不匹配。

      1.2 機械原因
        

      1)擋料環(huán)損壞
        擋料環(huán)的作用是使物料能夠得到充分的研磨,若損壞,粗粉沒有充分的研磨,就在離心力作用下散向四周,不能被風抽走而從噴口環(huán)處落入底腔,由刮料板刮出。
        

      2)研磨壓力過低
        立磨運行時正常的研磨壓力是9~12MPa,當研磨壓力低于9MPa時,磨內(nèi)物料層厚度高于擋料環(huán),物料在磨盤離心力作用下被散向四周,而吐大塊渣。
        

      3)噴口環(huán)磨損嚴重
        由于噴口環(huán)磨損嚴重,磨腔內(nèi)不能形成良好的旋向風,使風壓失衡或噴口環(huán)風速不夠而造成吐渣。

      2 采取的措施
        
      2.1 工藝措施
        

      1)使混合料倉保持合理的料位,避免產(chǎn)生離析,及時更換石灰石破碎機錘頭和篦板,保證入廠石灰石粒度≤80mm。
        

      2)調整三道閥板,使其位置居中,左右間隙均勻,減少磨損和漏風。
        

      3)補焊三道閥板和底板、增強耐磨性。
        重新補焊閥板,并加加強筋,增強閥板的抗拉性。同時在閥板和底板的沖擊面用堆口的焊條進行堆焊3~5mm的厚度,增強閥板和底板的耐磨性,延長了使用壽命。在補焊的過程中確保閥板和底板的間隙≤3mm,保證磨內(nèi)壓差和出磨溫度的穩(wěn)定性,有利于操作和提高產(chǎn)量。
        

      4)及時清理熱風管道積灰,保證有足夠的風溫和風壓。
        

      5)加強操作,隨時調整喂料量、風溫、風量等參數(shù),保證立磨穩(wěn)定運行不吐渣。

      2.2 機械措施
        

      1)修復擋料環(huán),保持料位在40~60mm之間。
        

      2)調整拉緊站的溢流閥和卸荷閥,保證研磨壓力9~12MPa。
        

      3)焊接噴口環(huán)襯板,保證形成良好的旋向風,調整噴口環(huán)蓋板使工況風速在80~90m/s。表1、表2為2002年8~12月調整前后統(tǒng)計的吐渣參數(shù)。

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