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    2. 2.2×12M回轉(zhuǎn)式烘干機系統(tǒng)綜合技術(shù)改造

      2007-04-12 00:00
          安徽省舜岳水泥有限責任公司公司有φ2.2×12M回轉(zhuǎn)烘干機兩臺,主要用于烘干粘土、礦渣、沸騰爐渣、鐵粉等原材料,在烘干初水份為15~20%的礦渣時,產(chǎn)量僅有10~12噸/時,終水份5%,煤耗高達38公斤標煤/噸干料。該系統(tǒng)主要存在著燃燒爐膛溫度低、燃燒效率低下、熱損失大、烘干機內(nèi)部揚料板形式單一,熱交換效率差、系統(tǒng)漏風嚴重,電耗高、出機水份難以控制、原有袋收塵結(jié)露嚴重、經(jīng)常糊袋不能正常工作,通風條件差,粉塵污染大。 如何實施烘干系統(tǒng)綜合節(jié)能改造,提高現(xiàn)有烘干設(shè)備的生產(chǎn)能力和烘干質(zhì)量,降低電耗和生產(chǎn)成本是我公司迫切需要解決的問題。
      針對目前烘干系統(tǒng)存在著的問題,我公司與興誠公司合作采取的主要技術(shù)改造措施如下:⑴對熱風爐進行改造:用自動加煤的XCF22高溫沸騰爐取代人工加煤手燒爐⑵烘干機內(nèi)部揚料板由單一式改為組合式揚料板⑶通過加大風機葉輪直徑,增加排風能力,使廢氣及時排出⑷把原袋收塵更換成XCQM高效抗結(jié)露袋收塵⑸堵絕漏風,加強系統(tǒng)保溫。通過一系列改造后,烘干礦渣產(chǎn)量由10~13噸/時提高到21~22噸/時,終水份由4%下降到2%,煤耗由38公斤降到16~18公斤,電耗降低60%,排放濃度<50毫克/標立方米,燃燒效率95%以上。改造后工藝流程圖如1示:

       1. 改人工加煤手燒爐(如圖2示)為XCF22高溫沸騰爐

      1.1 XCF22高溫沸騰爐主要優(yōu)點;
      ⑴適應(yīng)性強.可燃用各種劣質(zhì)燃料,如煤矸石、石煤、劣質(zhì)無煙煤、劣質(zhì)煙煤,煙道灰、造氣爐渣等。
      ⑵燃燒效率高,溫度均勻。燃燒效率高達95%以上,溫度在800℃~1050℃任意調(diào)節(jié),供熱平穩(wěn),保證了烘干產(chǎn)量、質(zhì)量的提高。
      ⑶污染物排量很小。燃燒充分,使氮化物、硫化物排量達到國家標準要求。
      ⑷灰渣可搞綜合利用。沸騰爐的灰渣未經(jīng)高溫熔化過程,活性好,含硫及含碳低,可用來做水泥混合材或爐灰,也可用來提煉氧化硅等。
      ⑸勞動強度小。操作環(huán)境好,有利于實現(xiàn)自動化及安全文明生產(chǎn)。
      1.2 XCF22高溫沸騰爐的改造過程
      ⑴拆除原有手燒爐膛內(nèi)外墻體及爐條;
      ⑵挖爐床風室地坑及澆風機混凝土基礎(chǔ);
      ⑶安裝爐床及等壓箱體,砌筑爐腔內(nèi)垂直段、擴散段、懸浮段同時把爐門、清灰門及加煤管砌入墻內(nèi);
      ⑷裝好大、小風帽后,用牛皮紙包住通風孔,澆注耐火澆注料;
      ⑸安裝高壓風機及調(diào)節(jié)風門;
      ⑹做好喂煤鋼架、煤斗及煤提升機;
      ⑺安裝煤破碎機
      ⑻改后如圖3示

      1.3  XCF22高溫沸騰爐操作注意事項:
      ⑴沸騰爐砌好后,清除爐床上雜物,啟動引風機和鼓風進行空載試驗,一切正常后可關(guān)閉
      ⑵爐內(nèi)鋪上黃砂(粒徑0.5~3mm)150~200mm進行冷態(tài)試驗,目測砂子沸騰情況應(yīng)層次分明,平整無流溝;
      ⑶用木材烘爐,約24小后略撒幾銑煤,啟動引風機緩慢烘烤,約48小時后關(guān)掉引風,啟動鼓風機微量風經(jīng)36~37小時,直到爐內(nèi)停止冒汽為止;
      ⑷點爐時,逐步加大風量1~2%,等爐內(nèi)出現(xiàn)一層藍色火焰時,應(yīng)逐步增風,等碳煤層呈暗紅色火浪后,再不斷加煤,火焰呈桔黃色時,應(yīng)緩慢加大鼓風機的風量,使整個爐面成沸騰狀態(tài),沸騰高度100~200mm,在此狀態(tài)下,鼓風機的風量不再增加;啟動喂煤系統(tǒng),使爐內(nèi)溫度緩慢上升到800~1000℃;
      ⑸正常運行時,鼓風機風壓3900Pa,爐床溫度900℃左右,引風機壓力-10Pa;
      ⑹根據(jù)負荷的變化及時調(diào)整喂煤量和送風量,保證沸騰安全,經(jīng)濟、穩(wěn)定的運行,注意調(diào)整爐溫時,增減煤量的幅度不宜過大;
      ⑺如爐內(nèi)火色發(fā)黃、發(fā)白或溫度超過上限時,應(yīng)停止供煤并向爐內(nèi)加砂壓火,以免爐內(nèi)結(jié)焦;如火色變暗,應(yīng)減少鼓風量時,再加一兩銑煤;如突然斷煤時,為防止死火,應(yīng)立即停止鼓風;
      ⑻鼓風機風壓升到標定值后,就應(yīng)開始排渣,堅持少排、勤排的原則,以防止爐溫波動,一般每次排渣風壓降約100~500Pa為好。
       
      2.    烘干機內(nèi)部揚料板改造
      原老式烘干機內(nèi)部揚料板形式單一、布置不合理、數(shù)量較少,所以易形成“風洞”難經(jīng)形成均勻的料幕。在回轉(zhuǎn)烘干機系統(tǒng)中,物料與熱氣流直接接觸進行熱交換,加大物料熱煙氣接觸面積,就能夠提高熱交換效率,而增加接觸面積的主要手段是在烘干系統(tǒng)內(nèi)部采用新型組合式揚料裝置及X型揚料裝置。該裝置使物料沿軸向呈“波浪式”向前“蠕動”,不但提高了物料的拋撒均勻性,增加了物料的熱交換時間、翻轉(zhuǎn)次數(shù)和烘干次數(shù),而且該裝置每一組揚料板在徑向位置上都有多種角度的組合,通過角度的變化補償因時間差產(chǎn)生的撒料間隙性,避免了“風洞”、“階梯撒料”,從而提高了烘干熱效率及烘干產(chǎn)量。
       
       3.收塵系統(tǒng)改造:
          3.1加強系統(tǒng)通風,杜絕漏風
          ⑴增加風機葉輪直徑,加大通風能力,使廢氣及時排出
      ⑵喂料、出料及除塵端加強鎖風和漏風措施
      ⑶烘干窯頭、窯尾采用石墨塊密封,防止冷風進入
          3.2改玻纖袋收塵為高效抗結(jié)露袋收塵
      ⑴自動清灰,負壓操作
      ⑵雙層保溫結(jié)構(gòu)及恒溫控制儀,即使在-20℃~50℃情況下也毫無負面影響。
      ⑶耐磨耐折,除塵效率≥99.9%
      ⑷新型濾料,防水防腐.
      ⑸占地面積小,投資省,無需土建,便于安裝.
       
      4.烘干系統(tǒng)改造后技術(shù)效果及技術(shù)經(jīng)濟分析
      ⑴烘干系統(tǒng)增產(chǎn)幅度大,節(jié)能效果顯著:烘干礦渣產(chǎn)量提高了120%,由10~12噸/時提高到21~23噸/時,終水份由4%下降到1%,煤耗降低65.8%,由48公斤降到16~18公斤,電耗降低60%.
      ⑵選用新型高溫沸騰爐,升溫快,保溫性能好,燜火時間長,不需要經(jīng)常點火,減輕了工人勞動強度,燃燒效率95%以上,爐渣可作混合材用.
      ⑶烘干系統(tǒng)熱率高,蒸發(fā)強度大,利用新型組合式揚料裝置,重新排列組合后,使物料停留時間,延長了50%,強化了烘干效果.
      ⑷用劣質(zhì)煤取代優(yōu)質(zhì)煤,每噸煤成本下降150元,每年僅節(jié)煤一項,節(jié)約40多萬元,效益顯著,6~8個月即可收回投資.
      ⑸采用高效抗結(jié)露袋收塵使用效果好,排放濃度<50毫克/標立方米,排放濃度完全達到國家排放標準要求.
      回轉(zhuǎn)烘干系統(tǒng)改造前后技術(shù)指標如下

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