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    2. 加強電站運行管理,提高發(fā)電能力

      2009-07-16 00:00
        山東山水集團創(chuàng)新水泥公司建有1條2500t/d新型干法水泥熟料生產線,為充分利用水泥窯生產過程中排出的廢氣余熱,節(jié)約能源、降低成本,我們委托大連易世達于2006年為其配套建設了一座裝機4.5MW的余熱電站。電站設計平均發(fā)電功率4250kW,于2007年6月并網運行。電站投入運行后,通過我們加強機組運行管理,發(fā)電功率的逐年提高?,F(xiàn)就我們在余熱發(fā)電系統(tǒng)運行管理經驗總結如下,供與會的專家參考:
       
        1.運行管理應遵循的基本原則
        1.1水泥窯工藝為基礎
        水泥窯配套余熱發(fā)電,熱能通過余熱鍋爐取自水泥窯燒成余熱。因此,窯系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、長期穩(wěn)定運行是水泥窯余熱發(fā)電的基礎。為此,要求窯工藝從原、燃料進廠檢驗,生料配料,燒成控制,設備維修等工序加強提高,以適應發(fā)電系統(tǒng)的操作要求。如果燒成工藝不能穩(wěn)定,設備運轉率較低,則會造成發(fā)電機組并網解列頻繁,嚴重影響發(fā)電效率和機組安全運行。
       
        1.2余熱發(fā)電技術是保障
        水泥窯余熱發(fā)電技術包含了水泥窯燒成控制技術、熱力循環(huán)原理、鍋爐熱力技術、汽機做功原理、自動控制技術、勵磁發(fā)電技術、水處理技術等多學科理論。每一位余熱發(fā)電管理者都應當認真學習和實踐這些理論基礎,并靈活應用到機組發(fā)電過程中,以保障機組安全、穩(wěn)定、高效運行。
       
        1.3提高余熱利用率是關鍵
        在窯系統(tǒng)與發(fā)電系統(tǒng)正常運行的情況下,機組的發(fā)電效率,取決于旋窯及機組操作人員的操作調整,在保證窯工藝穩(wěn)定的前提下,盡可能多的把余熱熱能輸送到機組熱力系統(tǒng)之中,以提高SP爐、AQC爐、ASH過熱器的入口煙氣溫度、流量為基本原則,來提高機組效率。但從發(fā)展的觀點來看,余熱熱能的取熱方式,是提高余熱利用率的重要環(huán)節(jié)。因此,余熱取熱方式的科學合理是大幅提高余熱發(fā)電效率的關鍵所在。
       
        2.窯系統(tǒng)與發(fā)電系統(tǒng)管理體制的建立
        水泥窯余熱發(fā)電,從窯系統(tǒng)到發(fā)電系統(tǒng)均以廢氣為介質進行熱能的傳遞,其廢氣參數(shù)的品質對余熱發(fā)電能力起著決定性的作用,而廢氣品質是由窯中控操作調整的。在窯系統(tǒng)不正常的情況下,中控操作以穩(wěn)定水泥窯工藝為主,此時對廢氣參數(shù)的調整相對頻繁,廢氣參數(shù)波動大,廢氣品質較差,發(fā)電量不穩(wěn)定且很低;而當窯系統(tǒng)處于正常穩(wěn)定的情況下,此時廢氣參數(shù)相對穩(wěn)定,廢氣品質較好,發(fā)電量穩(wěn)定且很高。因此提高電站發(fā)電能力,水泥窯是基礎,相互配合是關鍵。
       
        為密切窯系統(tǒng)與發(fā)電系統(tǒng)關系,達到相互配合,我們將發(fā)電系統(tǒng)與窯系統(tǒng)做為統(tǒng)一的整體來管理。具體做法是:
        (1)是在管理制度上,制定了提高發(fā)電能力協(xié)作配合管理辦法及將罰辦法,實行層層目標管理責任制,將發(fā)電指標分解到每個人,不僅發(fā)電系統(tǒng)有指標,水泥窯系統(tǒng)也有指標。由于措施得利,較好地調動了廣大職工生產積極性,消除了兩系統(tǒng)的相互影響,促進兩系統(tǒng)的高效平穩(wěn),保證了發(fā)電量的穩(wěn)定。
       
        (2)是在機構設置上,山水創(chuàng)新公司把窯中控與發(fā)電中控合并為一個部室,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一協(xié)調,從根本上鏟除相互推委,相互扯皮現(xiàn)象,從而理順了關系,明確了責任,明確了目標,促進了水泥窯與發(fā)電系統(tǒng)健康發(fā)展。
       
        3.運行參數(shù)的控制
        3.1創(chuàng)新公司窯工藝對發(fā)電功率有影響的幾個重要參數(shù)
        a.高溫風機轉速:870~890r/min;
        b.過剩風機轉速:570~590r/min;
        c.篦冷機篦速:一篦床:厚料層操作;
                           二篦床:薄料層操作;
        d.一篦床前冷卻風機轉速:2800~3000r/min;
        e.窯產量:2800~3000t/d;
        f.C1出口溫度:320~340℃;
       
        3.2創(chuàng)新公司4.5MW機組發(fā)電工藝參數(shù)的控制要求
        a.汽輪機真空度:-0.091~-0.094MPa
        夏季控制:-0.091~-0.092MPa
        冬季控制:-0.093~-0.094MPa
        在汽輪機供汽參數(shù)一定的情況下,真空度提高0.001MPa,汽輪機可增加60kW的有功輸出。
        影響汽輪機真空的主要因素有:循環(huán)冷卻水量和水溫以及冷凝器換熱管熱阻。一般由循環(huán)冷卻水量少和水溫高帶來的影響相對較小,也比較容易解決。一般冬季水溫低,冷凝器換熱充分,真空較高;一般夏季水溫高,冷凝器換熱不好,真空較低。因此夏季應適當增加冷卻水量,以提高冷凝器換熱能力,提高真空度。但是由冷凝器換熱管熱阻增高帶來的影響比較大,也比較難處理。
       
        冷凝器換熱管熱阻增高主要是凝汽器冷凝管積塵、積藻、結垢所致。解決辦法通常是采取過慮和在循環(huán)水中填加穩(wěn)定劑的辦法,但是該辦法只能緩解不能根除,隨著時間的延續(xù),在冷凝管束內壁上仍然積存了大量的粘性污物,且越來越厚,由于粘性污物的熱傳導性較差,因此冷凝器換熱管的熱阻越來越高,冷凝器換熱越來越差,真空越來越低。為解決凝汽器冷凝管積塵、積藻、結垢問題我們采取了酸洗加膠球清洗處理措施??紤]膠球清洗運行成本低,操作簡單,不需停機,效果較明顯,因此我們主要采用膠球清洗方式清垢。采用膠球清洗措施后,污物得到清除,熱阻降低,因此汽輪機真空度由清洗前的-0.086MPa提高至清洗后的-0.094MPa,發(fā)電能力由清洗前的4000kW提高至清洗后的4350kW,提高350kW,效果十分明顯。
       
        b.主蒸汽參數(shù)的控制管理
        主蒸汽參數(shù)的運行范圍:
        壓力:1.5~2.3MPa,正常情況下力爭控制在上限2.0~2.3MPa;
        過熱度:320~400℃,正常情況下力爭控制在上限360~400℃;
        蒸汽流量:16~24t/h。
       
        在主蒸汽參數(shù)的控制管理上,以穩(wěn)定和提高過熱度為主,以穩(wěn)定和提高壓力為輔。因為在一定的主蒸汽壓力情況下,提高主蒸汽溫度可以提高蒸汽的熱焓值,降低汽耗率,提高發(fā)電能力。因此,在運行過程中應盡可能提高主蒸汽溫度控制值。
       
        至于主蒸汽壓力控制,考慮到在一定的主蒸汽溫度情況下,提高主蒸汽壓力,鍋爐的換熱效率將下降。因此主蒸汽壓力控制應通過方案優(yōu)化進行確定。
       
        4.主要采取的措施
        為提高提高發(fā)電能力,我們重點采取了以下幾項技術和管理措施:
        (1)是變更了振打裝置的傳動比,提高了SP鍋爐的振打頻率;
       
        (2)是每天定期開啟膠球清洗裝置對冷凝器管束的污垢進行清洗,提高換熱效率;
       
            (3)是生料成分中加入3%粉煤灰,提高SP鍋爐入口煙氣溫度;
       
        (4)是通過改造提高了篦冷機中溫取風口的取面面積;
       
        (5)是在高、中溫煙道上增設了聯(lián)通管道,方便了高溫風和中溫風的調整,從而提高和穩(wěn)定了AQC鍋爐進口溫度;
       
        (6)是用耐磨陶瓷涂料代替原澆筑料,減小了澆注料厚度,增大了高溫煙道的有效通風面積;
       
        (7)是針對ASH過熱器經常積灰問題,安裝了蒸汽吹灰器,定期對過熱器管束進行清理,保證了過熱器的通暢和正常換熱;
       
        (8)是鍋爐化學水處理采用了反滲透制水工藝,從而減小了鍋爐排污造成的熱能損失。
       
        5.取得的技術和經濟效果
        通過采取以上技術及管理措施后,取得了明顯效果。通過統(tǒng)計:2007年下半年平均發(fā)電功率為4056kW;2008年平均發(fā)電功率為4368kW,提高了312kW;2009年上半年平均發(fā)電功率為4610kW,相對2008年又提高了242kW;相對2007下半年提高了554kW。如按年運轉7200h計算,年可增加發(fā)電量399萬kWh;如每kW電價按0.5元計,年可節(jié)省電費支出近200萬元,經濟效益十分可觀。

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