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    2. 大宇水泥日產(chǎn)7200噸生產(chǎn)線儀表連鎖的優(yōu)化改進(jìn)

      2011-01-18 00:00
       
        大宇水泥(山東)有限公司日產(chǎn)7200噸生產(chǎn)線于1997年6月投產(chǎn),采用的是雙系列六級預(yù)熱器,ASCC分解爐,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為椎5.6m×87m,喂料系統(tǒng)采用氣力提升泵,采用POLYSIUS公司的POLCID操作控制系統(tǒng)。在實(shí)際生產(chǎn)中,公司對原來電氣連鎖中存在的不合理現(xiàn)象進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。

        CO含量的監(jiān)控

        大宇水泥(山東)有限公司分別在C3和高溫風(fēng)機(jī)出口處裝有在線氣體分析儀,燒成系統(tǒng)在正常工況下一氧化碳(CO)的含量在0.05%以內(nèi),原設(shè)定值分別為:報警值0.4%,跳停值0.6%。因CO超限造成的停窯情況有兩種:一是因?yàn)橄旅毫砍霈F(xiàn)波動或預(yù)熱器塌料等原因造成的CO含量實(shí)際升高而導(dǎo)致的停窯,反映在CO含量曲線上是一個逐步升高的過程;二是在下煤量穩(wěn)定,系統(tǒng)也沒有大的波動情況下發(fā)生,在CO含量曲線上表現(xiàn)出來的是CO含量突然達(dá)到跳停值(甚至更高)而又立刻恢復(fù)到正常值。
        第一種情況原因是CO含量的報警值設(shè)定偏高。因?yàn)橹锌夭僮鳟嬅嫔媳O(jiān)控?cái)?shù)據(jù)較多,操作員不可能實(shí)時注意CO含量的變化情況,往往是CO含量達(dá)到了0.4%,系統(tǒng)報警時才發(fā)現(xiàn)而后采取措施。當(dāng)CO含量達(dá)到0.4%時,說明燒成系統(tǒng)中已經(jīng)存在較為嚴(yán)重的不完全燃燒了,即使這時候采取措施,因?yàn)闀r間上的滯后,CO含量還會繼續(xù)往上升,而一旦達(dá)到0.6%的跳停值就會造成停窯,因此及早發(fā)現(xiàn)CO變化并作出調(diào)整就顯得尤為重要。為此技術(shù)員把報警值改為0.15%,0.6%的跳停值不變,這就為操作員及早發(fā)現(xiàn)問題并采取措施爭取了時間,在最大程度上避免了因?yàn)镃O升高而導(dǎo)致的停窯。
        第二種情況由于窯系統(tǒng)是穩(wěn)定的,而CO含量曲線的瞬間突升突降,不符合CO的生成原理,應(yīng)是氣體分析儀本身瞬間出現(xiàn)問題所導(dǎo)致,應(yīng)該算誤報警。為了避免此問題,技術(shù)員在連鎖程序上加了一條,即CO含量達(dá)到跳停值并持續(xù)3秒時才能連鎖停窯。
        
        篦冷機(jī)液壓站壓力報警

        使用的篦冷機(jī)型號為RS4842-3,分為三段驅(qū)動,液壓站油泵報警壓力原來為25MPa,跳停值為35MPa。正常生產(chǎn)時,熟料產(chǎn)量在300t/h左右,各段篦速大約在18~23次/min,二室篦下壓力在7kPa左右,窯頭電除塵器入口溫度在300℃以內(nèi),液壓站壓力在10MPa以內(nèi)。但是當(dāng)窯內(nèi)結(jié)皮脫落較多并進(jìn)入到篦冷機(jī)時,超出了篦冷機(jī)的冷卻處理能力,如不及時調(diào)整,很容易造成窯頭電除塵器入口溫度過高,而且結(jié)皮較正常熟料大得多,內(nèi)部無法冷卻透,破碎時很有可能導(dǎo)致錘式破碎機(jī)跳停,并有可能導(dǎo)致其他情況的發(fā)生。
        大宇水泥(山東)有限公司就發(fā)生過一起因大量結(jié)皮脫落而導(dǎo)致的停窯事故。當(dāng)時窯內(nèi)有大量結(jié)皮脫落,進(jìn)入到篦冷機(jī)。從中控趨勢圖上看,首先表現(xiàn)出來的是篦冷機(jī)二室篦下壓力高,達(dá)到了9kPa左右,液壓站壓力達(dá)到了13MPa,窯頭電除塵器入口溫度在240℃左右,而且溫度和壓力上升很快,不但引起窯頭電除塵器和錘破報警,還引燃了鏈板機(jī)鏈條上的油污,最后只得停窯處理。
        事后分析認(rèn)為,結(jié)皮量的多少或嚴(yán)重程度對二室篦下壓力的影響不大,但對液壓站壓力會有較大影響。所以當(dāng)大量結(jié)皮進(jìn)入到篦冷機(jī)造成二室篦下壓力升高,但由于平時也有升高的情況,沒有引起操作員足夠的重視。當(dāng)液壓站壓力超過18MPa時盡管操作員采取了一些調(diào)整措施,但已過于滯后,最終只能停窯處理。為此,技術(shù)人員把篦冷機(jī)液壓站報警壓力減小為12MPa,這樣就可提醒操作員及早作出調(diào)整,避免類似情況發(fā)生。
        
        鏈板輸送機(jī)的連鎖

        鏈板輸送機(jī)和錘破及篦冷機(jī)之間有如下連鎖:鏈板機(jī)停止就會導(dǎo)致錘破和篦冷機(jī)三段跳停,5min后篦冷機(jī)二段跳停,再過5min篦冷機(jī)一段跳停。鏈板機(jī)的運(yùn)行信號取自其速度傳感器,一旦其速度傳感器運(yùn)行信號丟失,系統(tǒng)就會認(rèn)為鏈板機(jī)跳停,而生產(chǎn)實(shí)際中,鏈板機(jī)運(yùn)行但其速度傳感器可能會因損壞或輸出信號受到干擾而使鏈運(yùn)機(jī)發(fā)生誤跳停。為此我們在原來的連鎖條件上加上了電動機(jī)功率為零這一條,只有二者都具備時,才說明鏈運(yùn)機(jī)確實(shí)停運(yùn),連鎖程序才會執(zhí)行,這就避免了由于速度傳感器的誤報警而導(dǎo)致篦冷機(jī)不必要的跳停。
        
        生料計(jì)量倉的料位

        生料出庫后,先通過空氣斜槽進(jìn)入到中間計(jì)量倉,計(jì)量倉的容量是150t,通過何種傳感器稱量里面的生料量,同時內(nèi)部裝有高低料位計(jì)(上限為135t)。生料經(jīng)過計(jì)量倉底部下料口處自動調(diào)節(jié)擋板,再通過空氣斜槽進(jìn)入到氣力提升泵。正常情況下調(diào)節(jié)計(jì)量倉下?lián)醢彘_度來使氣力提升泵內(nèi)保持17t左右的生料;設(shè)定生料計(jì)量倉內(nèi)的生料量在110t左右,如果計(jì)量倉出現(xiàn)高料位,生料庫下料擋板就會完全關(guān)閉,直到高料位消失,擋板才會重新打開。但原先的設(shè)計(jì)控制上只考慮到生料的料位,而沒有考慮生料量,為此曾造成過一次停窯事故。當(dāng)時計(jì)量倉里面的生料有105t左右,因?yàn)殡娙菔搅衔挥?jì)失靈,一直發(fā)出高料位信號,生料庫下料口上的擋板一直關(guān)閉,之后因?yàn)榭諅}而停窯。這次停窯后,我們在原有的程序連鎖上加了生料量這一條:生料計(jì)量倉出現(xiàn)高料位并且生料量達(dá)到135t時,生料庫下料擋板才會關(guān)閉。這樣就避免了因?yàn)榱衔挥?jì)出現(xiàn)問題或重力傳感器出現(xiàn)問題而造成不必要的損失。
       
                                                         
                                   (來源:中國水泥網(wǎng)  轉(zhuǎn)載請注明出處)

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