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    2. ATOX生料磨更換原料后的工況變化及改進(jìn)措施

      《水泥技術(shù)》2013年第5期 蔣猛 萬(wàn)長(zhǎng)靜 · 2014-11-24 14:06

        摘要:生料磨更換原料后,磨況發(fā)生了相應(yīng)的變化。通過采取措施,磨機(jī)電流波動(dòng)大大減小,基本不再出現(xiàn)峰值,不再出現(xiàn)因電流高或振動(dòng)大而跳磨的情況。料層厚度較為穩(wěn)定,液壓拉桿振動(dòng)幅度減小,產(chǎn)量上升20~30t,磨況恢復(fù)到正常狀態(tài)。

        筆者公司生料磨配置為ATOX50輥磨,雙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。磨主電機(jī)功率為3800kW,主電機(jī)額定電流為258A,2008年3月投產(chǎn),投產(chǎn)以來(lái),輥磨運(yùn)行狀況良好,產(chǎn)量410~430t/h,生料出磨細(xì)度0.2mm篩篩余<2.0%,原生料組分為:石灰石、砂巖、鋁土、鐵石,四組分都為塊狀物料。由于鋁土礦和鐵石子的供應(yīng)點(diǎn)越來(lái)越少,品位越來(lái)越低,同時(shí)從廢物利用的角度考慮,2012年4月份公司決定由濕粉煤灰替代鋁土,用鐵礦石尾粉代替鐵礦石,二 者 均 為 粉 狀 物 料,水 分 達(dá)20%。2012年2月份公司利用年修時(shí),對(duì)粉煤灰秤及下料口進(jìn)行了改造。在更換原料后,磨況發(fā)生了以下變化。

        1 中控操作參數(shù)的變化

        1.1 料層厚度和磨內(nèi)噴水

        由于粉煤灰和鐵石尾粉含水量較大,有助于料層的形成,而且容易偏厚,因此磨內(nèi)噴水量大大降低,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表1。

        1.2 磨主電機(jī)電流

        主電機(jī)電流波動(dòng)大,出現(xiàn)明顯的峰值,高時(shí)超過300A,最高可致保護(hù)跳閘。低時(shí)只有120A,趨勢(shì)圖見圖1(紅色代表電流、黃色代表振動(dòng)、綠色代表料層)。

        2 磨機(jī)設(shè)備的變化

        2.1 振動(dòng)變大

        換料后由于料細(xì)、料濕(含水量大)、出磨成品料不均勻,使磨機(jī)振動(dòng)范圍沒有規(guī)律性,有時(shí)振動(dòng)很高,有時(shí)振動(dòng)很低。振動(dòng)很低時(shí),如果不及時(shí)調(diào)整就會(huì)造成振動(dòng)大跳停。

        2.2 液壓拉桿活動(dòng)劇烈

        由于料層不穩(wěn)定波動(dòng)大,拉桿活動(dòng)劇烈,導(dǎo)致拉桿和螺絲斷裂。

        2.3 主電機(jī)保護(hù)跳閘

        料層變化快,來(lái)不及控制,電流峰值頻繁。

      [Page]

        3 采取的措施

        (1)調(diào)整擋料圈高度。因?yàn)榱蠈悠?,研磨效果下降,研究決定降低擋料圈高度(從190mm降到 170mm),用加水來(lái)穩(wěn)定料層,提高研磨效果,提高產(chǎn)量。調(diào)整后磨況并沒有得到改善,磨機(jī)電流反而波動(dòng)更大,瞬間峰值更高,導(dǎo)致磨機(jī)保護(hù)跳閘次數(shù)增多(見圖2)。經(jīng)過2個(gè)月的運(yùn)行,又將擋料圈恢復(fù)到原來(lái)的190mm。

        (2)減少通風(fēng)面積,提高磨內(nèi)風(fēng)速。擋料圈外側(cè)和環(huán)形壓風(fēng)板間隙處通風(fēng)面積受磨損的影響逐漸變大,環(huán)形壓風(fēng)板易脫落,造成局部風(fēng)短路,噴口環(huán)處磨損較嚴(yán)重,造成外循環(huán)量偏多。在停磨檢修時(shí),對(duì)環(huán)形壓風(fēng)板與擋料圈處的間隙做了調(diào)整,由原來(lái)的25mm減少到10mm,噴口環(huán)與環(huán)形壓風(fēng)板焊接直徑約30mm的圓鋼。

        (3)調(diào)整研磨壓力。研磨壓力之前控制在13.5~13.8MPa,由于料層波動(dòng)大、振動(dòng)及電流不穩(wěn)定,液壓拉桿損傷嚴(yán)重,于是將研磨壓力降到12.5~13.0MPa。

        (4)提高入磨溫度。窯尾余熱旁路閥由全關(guān)打開5%左右的開度,入磨溫度提高10℃左右,溫度增加,風(fēng)量增加,出磨合格料量增加,料層變薄,內(nèi)循環(huán)減少。

        (5)減少配料波動(dòng),穩(wěn)定料層。熒光配料每小時(shí)自動(dòng)補(bǔ)償一次,補(bǔ)償時(shí)間短(5min以內(nèi)),補(bǔ)償后又恢復(fù)到原來(lái)的曲線。這樣對(duì)料層影響很大,甚至?xí)霈F(xiàn)因料層過厚來(lái)不及調(diào)整而導(dǎo)致振動(dòng)大跳停的情況,尤其是大幅度調(diào)整粉煤灰時(shí)最為明顯。在與化驗(yàn)室工作人員溝通后,在配料過程中取消自動(dòng)補(bǔ)償,改為根據(jù)率值變化進(jìn)行小幅度調(diào)整,大大減少了因配料補(bǔ)償對(duì)磨況造成的影響。

        (6)加強(qiáng)對(duì)石灰石粒度的控制,保證石灰石取料機(jī)的正常運(yùn)行。

        4 效果

        通過以上措施,磨機(jī)電流波動(dòng)大大減小,基本不再出現(xiàn)峰值,不再出現(xiàn)因電流高或振動(dòng)大而跳磨的情況。料層厚度較為穩(wěn)定,液壓拉桿振動(dòng)幅度減小,產(chǎn)量上升20~30t,磨況恢復(fù)到正常狀態(tài),磨電流及料層趨勢(shì)見圖3。

      編輯:王欣欣

      監(jiān)督:0571-85871513

      投稿:news@ccement.com

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