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    2. 水泥廠電氣故障的查找

      水泥廠電氣設備種類多,容量大,電壓級別高,電氣設備的維護難度大。電源故障是電氣裝置的整體性故障,隱性危險大,偶然因素較小;而電氣設備和元件的結構、性能、類別、功能等千差萬別,沒有固定的模式查找其故障。處理故障時,要分清是經常性故障還是偶然發(fā)生的;是啟動狀態(tài)還是運轉狀態(tài)或是調速狀態(tài)發(fā)生的;要以初步分析,縮小故障范圍。...

      輥壓機及擠壓粉磨技術的進展和實踐

      本文介紹了輥壓機及擠壓粉磨技術裝備與工藝,如耐磨輥面的全套修復方案,擠壓聯(lián)合粉磨及半終粉磨工藝的優(yōu)化設計,擠壓終粉磨工藝的研究與實踐,水泥顆粒分布及形態(tài)的比較分析;大型水泥粉磨系統(tǒng)工藝方案的比較等方面的最新研究成果及其應用實踐。...

      中卸生料磨的操作體會

      本公司生料磨為 Φ4.2m×(9.5+3.5)m 中卸烘干閉路循環(huán)磨,筆者通過多年的磨機操作經驗,認為磨機的操作主要就是磨機風門風量大小的合理調整, 使用風量與喂料量相匹配。...

      按“3R”原則實施清潔生產 把建材循環(huán)經濟落到實處

      循環(huán)經濟實質上是一種生態(tài)經濟,這種經濟模式能使資源和能源在不斷進行的經濟循環(huán)中得到合理和持久利用,把經濟活動對自然環(huán)境的影響降到盡可能小的程度,實現(xiàn)低開采、高利用、低排放。我們建材工業(yè)是礦業(yè)加窯業(yè)的產業(yè),是循環(huán)經濟鏈上的重要一環(huán),與循環(huán)經濟關系密切相關。建材工業(yè)的員工理所當然應積極參與其中。...

      2000t/d燒無煙煤水泥生產線若干問題分析

      1、概 況   福建龍巖三德水泥建材工業(yè)有限公司是由龍巖市新羅區(qū)建材工業(yè)有限公司與香港興三德有限公司、新加坡三德興工業(yè)有限公司興建的中外合資企業(yè)。建有一條2 000 t/d全燒無煙煤的窯外分解水泥生產線,留有擴建一條同規(guī)模生產線的余地。1995年8月破土動工,1997年5月2日一次點火成功進入試生產階段,1997年9月實現(xiàn)達標。工程包括年產84萬t石灰石礦山、17萬t粉砂巖礦山、70萬t水泥生產線。項目主體設計由南京水泥工業(yè)設計研究院承擔。主機設備由國外公司提供,國內設備由中國建材裝備總公司和福建省機械設備成套公司負責供應。引進設備金額達3 130萬美元,進口機電設備總重2 886 t。...

      如何解決新型干法窯生料質量控制存在的問題

      生料均化庫作為生料入窯前的最后一道工藝保障,承擔了非常重要的任務。但在實際生產中,往往生料均化庫使用幾年后,由于堵塞、粘庫或設備故障等原因,均化效果會明顯下降,大部分均化庫的均化系數(shù)通常只能保持在3~5.因此,許多水泥廠實際入窯生料成分的波動很大,難以達到入窯生料穩(wěn)定性的要求。   為提高入窯生料的穩(wěn)定性,除了保證礦山合理搭配、預均化堆場和均化庫的均化效果外,努力提高在生料配料及粉磨時的均質化作用,不但能降低對生料庫均化效果的依賴,還能提高整個均化鏈的可靠性,為熟料產質量的提高,提供更為有力的保障。...

      預分解窯余熱發(fā)電系統(tǒng)配置的合理性探討及技術方案

      在配置余熱發(fā)電系統(tǒng)時,不能簡單將水泥生產系統(tǒng)的規(guī)模作為余熱發(fā)電系統(tǒng)配置的條件,其生產能力要考慮實際增產幅度和相應的熱耗指標,如果不能預期生產能力增長幅度,建議按正常生產規(guī)模富余10%考慮;篦冷機的抽風點應盡可能向熱端移動,可靠近煤磨抽風點或共用煤磨抽風口。在考慮系統(tǒng)布置時,盡量使煤磨烘干的熱源從窯尾鍋爐出口抽取。選擇余熱發(fā)電系統(tǒng)時,應結合熱量回收率、經濟性、操作維護的難度綜合考慮.........

      回轉窯操作體會

      在水泥廠中,燒成車間相對而言要比其它車間復雜得多。這主要是熟料燒成有嚴格的熱工制度,要求風、煤、料和窯速進行合理匹配,出現(xiàn)異常情況要及時調整。否則,短時間內影響一點產質量事小,如果處理不當還會出現(xiàn)紅窯或預分解系統(tǒng)堵塞等問題。通過生產實踐體會到,當一個好的窯操作員,既要在中控室操作自如,判斷正確、果斷,又要解決好燒成現(xiàn)場出現(xiàn)的實際問題,實屬不易。下面就預分解窯的操作談一些體會,供大家參考。...

      Φ2.8m×5m+3m風掃式烘干煤磨的防爆改進

      我 廠2500t/d 回 轉 窯 生 產 線 配 備 的 煤 磨 是Φ2.8m×5m+3m風掃式烘干煤磨。煙煤煤粉的細度控制在 3% ̄6%, 采用篦冷機的高溫余熱進行烘干, 入磨溫度控制在260~280℃。在兩年的生產中, 出現(xiàn)了幾次煤粉自燃現(xiàn)象, 其中較為嚴重的一次造成停機72h。為避免煤磨系統(tǒng)的自燃,我們經過多次研究分析, 采取了有效的改進措施...

      酸處理粉煤灰用作水泥混合材的實驗研究

      本文進行了鈦白廢酸處理后粉煤灰用作水泥混合材的實驗研究。實驗結果表明:酸處理粉煤灰可以提高粉煤灰的活性;摻10%酸處理粉煤灰的水泥具有最高強度。...

      提高Φ2.2*5.5水泥磨產、質量的技改措施

      我公司是在原鄯善常拓建化廠的基礎上改制而成,有一條97年建成的年設計能力為5.0萬噸的熟料生產線,2002年上半年原立窯生產線被淘汰。有兩臺水泥磨,分別為Φ5.5*5.0米和一臺Φ2.4*7.0米的閉路磨機,其中Φ2.2*5.0米的水泥磨長期以來臺產偏低。尤其到每年的開春季節(jié)2-5月分和9-11月份由于混合材的水分過高再加上無烘干設施(一般水分在15%-20%以上),磨機的產量也就更低,且極易出現(xiàn)飽磨、糊磨、堵塞隔倉板和下料管的現(xiàn)象,每次都要停磨處理,無法保證正常的生產,嚴重影響了生產任務的完成。同時也增加了職工的勞動強度,而且也帶來了不必要的物耗及修理費的增加。...

      國產MLS3626立磨的實際應用

      粉磨是水泥工業(yè)中的重要工藝過程之一,生料粉磨主要是指對按一定比例配料的石灰石、粘土(或砂巖、粉砂巖)、鐵粉等混合料進行粉磨。前期采用的是球磨機,后期由于設備大型化和為了降低生產運營成本,多采用立磨機。立磨的主要特點是集烘干、粉磨、選粉、提升于一體的節(jié)能型磨機。   立磨在生料烘干粉磨設備中的特點是節(jié)能效果好,漏風率低,電耗低。在原因分析時可看出立磨的結構特點比球磨機先進,一是立磨的傳動部件少,在運行中僅需使磨盤轉動即可,磨輥是在磨擦壓力下從動旋轉。而球磨機的傳動必須帶動整個球磨機旋轉,同時帶動球磨機中大量的鋼球和物料旋轉,傳動負荷比立磨大得多;二是立磨通風阻力小,通風路線短,而球磨機通風通徑小阻力大,而且路線長,球磨機的旋轉部位和固定部位接口多,漏風點多;三是立磨結構緊湊,輔機設備少,且立磨與選粉機合為一體,系統(tǒng)立式布置占地面積小可不需要廠房設計,而球磨機輔機設備多,選粉機單獨布置而且連接管道長,系統(tǒng)臥式布置占地面積大且必須設計大型高層廠房。   安徽樅陽海螺2001年底投產的一期兩條2500t/d新型干法回轉窯熟料生產線配置了兩臺MLS3626立磨,采用室外布置。該立磨是沈重集團公司引進立磨技術并在前期產品MLS3424的基礎上優(yōu)化型號產品設計能力為185t/h(磨損后期),實際使用時前期正常磨損時能力在195t/h,但是進入磨損后期時能力僅為165t/h左右。目前已在我公司實際應用了六年多時間,使用總體情況很好。經過我公司磨機專業(yè)技術組織的不斷優(yōu)化和改進,磨機目前正常磨損時生產能力在205t/h,進入磨損后期時能力能穩(wěn)定在185t/h左右,在耐磨件磨損極限時的產能穩(wěn)定在180t/h。生料細度控制在0.08mm方孔篩篩余8-12%,水分在2%以下。能夠很好的滿足回轉窯的煅燒需要。公司二期5000噸生產線和三期10000噸生產線的原料立磨均采用丹麥史密斯公司的ATOX50磨機。...

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